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> 本鋼煉鋼廠潔凈鋼生產(chǎn)實(shí)踐(二)

本鋼煉鋼廠潔凈鋼生產(chǎn)實(shí)踐(二)

本鋼煉鋼廠潔凈鋼生產(chǎn)實(shí)踐(二)


3.3 RH精煉
  通過對RH-TB脫碳工藝的計算機(jī)模擬仿真,并結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,最佳脫碳工藝:脫碳前先配錳到目標(biāo)成分,鋼中[F.O]500~600×10-6;前期真空度控制在1~2kPa,脫碳10~12min;后期控制真空度值80Pa以下,循環(huán)脫碳5~8min,F(xiàn)真空度可達(dá)67Pa以下,RH終點(diǎn)[C]≯0.0015%。
  關(guān)于脫[N],當(dāng)真空度>0.4kPa時,真空處理基本無脫氮能力,有時還會增[N]。當(dāng)真空度≯0.4kPa時,才具有一定的脫氮能力,而且真空度數(shù)值越小,其脫氮效果越好,其脫氮率可達(dá)15~40%。以上參數(shù)的取得是在適當(dāng)延長脫氣時間的基礎(chǔ)上,脫氣時間為≮8min。
  通過優(yōu)化深脫碳工藝,可滿足成品[C]≤0.0025%的超低碳深沖鋼的生產(chǎn)。
  3.4 LF深脫硫
  IR噴吹硅鈣粉可取得明顯的脫硫效果,但當(dāng)鋼包頂渣的氧化性較強(qiáng)或頂渣的堿度較低時,其脫硫效果變差。而且由于噴粉產(chǎn)生強(qiáng)烈攪拌作用,其弊處是使鋼水易增[N]。
  LF+IR法是在LF爐造好還原渣的基礎(chǔ)上進(jìn)行噴吹硅鈣粉處理,通過還原渣及硅鈣粉的共同作用來獲得更理想的脫硫效果。
  由于噴粉脫硫有增[N]現(xiàn)象,因而工藝優(yōu)化的重點(diǎn)轉(zhuǎn)為造渣深脫硫工藝。具體作法是嚴(yán)格控制轉(zhuǎn)爐氧化渣的下渣量,降低精煉處理前頂渣的氧化性,改善頂渣流動性,加強(qiáng)底吹氬攪拌,完善造“白渣”操作程序等。通過優(yōu)化深脫硫造渣工藝,可滿足成品[S]≤0.003%的超低硫鋼種的生產(chǎn)。
  3.5 連鑄增[C]和增[N]的控制
  (1) 防增[C]措施
  減少過程增[C]的主要手段是盡可能減少與鋼水接觸的耐火材料及生產(chǎn)輔料的碳含量以避免這些材料中的碳大量進(jìn)入鋼水中使鋼的[C]含量增加,尤其是生產(chǎn)輔料如大包覆蓋劑、中包覆蓋劑及保護(hù)渣。我們采用了無碳包襯磚,無碳長水口,極低碳鋼包覆蓋劑和極低碳中間包覆蓋劑等措施,從RH精煉后到成品鑄坯的過程增[C]平均量由20ppm減少到3ppm左右。
  (2) 防增[N]措施
  連鑄過程鋼水增[N]的原因是由于鋼水與空氣接觸造成的,主要在鋼水從鋼包進(jìn)入中包的過程,鋼水在中間包內(nèi),鋼水從中間包進(jìn)入結(jié)晶器的過程中吸[N]。為此,我們分別對這三個過程采取了一些措施(中間包密封、中包中氬、控制中間包內(nèi)鋼水液位等),結(jié)果從RH精煉后到成品鑄坯的平均增[N]量為3ppm左右,成品[N]含量可以控制在40ppm以內(nèi)。
  (3) 減少夾雜物措施
  通過采用中間包湍流磚、直通孔過濾器、氣幕擋墻、高堿度中包渣等措施,可有效地減少鋼中夾雜物數(shù)量和尺寸大小。如直通孔渣堰的鋼樣電鏡分析顯示:直通孔過濾器可以有效地減少鑄坯內(nèi)的夾雜物,尤其是大于30μm的夾雜物,去除率大于70%;10~30μm的夾雜物去除率也在50%左右。
  4 產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量水平
  4.1 石油管線鋼
 、賆70管線鋼可穩(wěn)定控制[S]≤0.0030%,[S]min=0.0010%。
 、赬60和X65管線鋼可穩(wěn)定控制[S]≤0.0050%,[S]min=0.0005%。
  4.2 汽車用鋼板IF鋼
  典型的10爐IF鋼成品成分如表1所示?梢姡孩賳我辉刈畹退剑篬C]=0.0012%,[N]=0.0019%,[P]=0.0026%,[S]=0.0036%,[O]=0.0018%。②最佳爐次:[C]+[N]+[P]+[S]+[O]=0.0118%
  表1 典型的10爐IF鋼成品成分       /%
  
序號
  C
  P
  S
  O
  N
  1
  0.0028
  0.0057
  0.0073
  0.0027
  0.0039
  2
  0.0019
  0.0051
  0.0074
  0.0020
  0.0025
  3
  0.0025
  0.0028
  0.0051
  0.0030
  0.0034
  4
  0.0023
  0.0057
  0.0057
  0.0022
  0.0040
  5
  0.0015
  0.0048
  0.0042
  0.0035
  0.0036
  6
  0.0012
  0.0026
  0.0046
  0.0026
  0.0026
  7
  0.0016
  0.0043
  0.0048
  0.0021
  0.0023
  8*
  0.0015
  0.0028
  0.0036
  0.0019
  0.0020
  9
  0.0017
  0.0037
  0.0036
  0.0018
  0.0021
  10
  0.0016
  0.0043
  0.0048
  0.0021
  0.0019
  最低
  0.0012
  0.0026
  0.0036
  0.0018
  0.0019
  注:*潔凈度最高的一爐鋼成分。
  5 結(jié)論
  本鋼煉鋼廠經(jīng)過對鐵水脫硫、轉(zhuǎn)爐復(fù)吹、RH脫碳、LF脫硫和連鑄保護(hù)澆鑄等工藝優(yōu)化,可以達(dá)到:鐵水[S]≤0.0020%,復(fù)吹時[C]·[O]=0.0025,LF-IR處理后[S]≯0.0030%,RH處理[C]≯0.0025%,中間包平均增[N]0.0003%左右。
  通過三年來的工藝優(yōu)化,本鋼煉鋼廠“鐵水脫硫扒渣——復(fù)吹轉(zhuǎn)爐冶煉——二次精煉——板坯連鑄”這條煉鋼新流程工藝技術(shù),已逐漸趨于成熟,具備了生產(chǎn)X70管線鋼的能力,對于[S]≯0.0030%的管線鋼和[C]≯0.0025%的IF鋼,已完全具備和掌握了關(guān)鍵工藝控制環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定、大批量生產(chǎn),為生產(chǎn)高質(zhì)量高附加值產(chǎn)品創(chuàng)造了有利條件。
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